Tabela de conteúdos

Grupo 5 - NI

Integrantes

NI1

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Protótipo 1

Features:

Problemas:

img_3253.jpg

Protótipo 2

Features:

Resolve:

Problemas:

img_3240.jpg

img_3240.jpg

Protótipo 3

Features:

Resolve:

Problemas:

img_3256.jpg

img_3255.jpg

Protótipo 4

Features:

Resolve:

1977484_10203128303035703_1164177314_n.jpg

NI2 (TUMMTB)

img_3474.jpg

Protótipo 1

Features:

Problemas:

img_3454.jpg

Protótipo 2

Features:

Corrige:

Problemas:

img_3473.jpg

Protótipo 3

Features:

Corrige:

img_3474.jpg

Bug na plaquinha

Tivemos alguns problemas com a plaquinha onde ela aleatóriamente para de funcionar e perde o firmware (especialmente quando não está ligada na tomada). Foi aberto um inquérito no supremo tribunal dos deuses da robótica mas até hoje nossas preces não foram respondidas.

*Foi descoberto que ao se fazer uma oferenda a Optimus Prime a plaquinha tem 40% a mais de chance de funcionar*

Testes de translação e rotação

Foram realizados alguns testes para testar o erro de rotação e translação do carrinho. Os resultados estão descritos abaixo:

Translação 20% 40% 60% 80%
Teste 1 4,3 10,7 17,9 21,7
Teste 2 4,1 9,8 17,7 20,9
Teste 3 4,0 10,7 17,9 21,2
Teste 4 4,0 10,8 17,9 21,7
Teste 5 4,4 11 17,7 20,6
Media 4,16 10,64 17,82 21,22
Rotação
Teste 1 - 94° 90° 86°
Teste 2 - 83° 89° 84°
Teste 3 - 92° 82° 87°
Teste 4 - 87° 82° 88°
Teste 5 - 82° 84° 88°
Erro - ±4,8° ±4,6° ±3,4°

Tivemos problemas com a potencia em 100% na placa, devido aos defeitos que ela apresentou. 20% da potencia não foi suficiente para realizar a rotação.

NI3 (TUMMTB2)

img_3498.jpg

Protótipo 1

Features:

Problemas:

Problemas técnicos encontrados durante a construção:

Motor estragado 1 img_3497.jpg

Lutando contra a máquina img_3496.jpg

Imprecisão cromática

Algoritmos avançados em prática

Análise Experimental:

Foram realizados os testes com os LED's RGC com as seguintes distâncias, 5mm, 50mm, 1cm, 2cm, 4cm, e um bloco vermelho, para exemplo. E os valores medidos foram:

Distância R G B
5mm 186 48 53
50mm 228 126 134
1cm 90 74 69
2cm 35 27 18
4cm 18 15 17
Media 111,4 58 58,2
Desvio Padrão 81,84 29,42 42,91

E para os testes com o óptico-reflexivo ( que no nosso caso foi um led/foto-diodo ) colocamos o bloco azul à sua frente e deixamos coletar dados por 5 segundos, utilizando as funções collect_data e dump_data, obtivemos o resultado no Hyperterminal, pórem, não conseguimos traduzir perfeitamente. Os números impressos eram sempre 70 e 80.

Media 73,75
Desvio Padrão 4,85

NI4 (TUMMTB3)

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Protótipo 1

Features:

Problemas:

Problemas técnicos encontrados durante a construção:

Segue Parede:

Simples

Complexo

Segue-Luz:

Circuito:

NI5 (TUMMTB Final)

Features:

Problemas (que nos levaram a vitória)

Méritos

Reportagem com o monstro em ação, e apresentado pelo membro Jean Luc Januc. http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-minas/v/alunos-da-ufmg-criam-maquinas-com-inteligencia-artificial/3390267/