====== Grupo10 - The Beagle Boys (Os Irmãos Metralha) ====== {{:cursos:introrobotica:2008-2:grupo10:metralhas_disney.jpg|:cursos:introrobotica:2008-2:grupo10:metralhas_disney.jpg}} ===== Quadrilha ===== ^ Integrantes ^ aka ^ Contato ^ | **Leonardo Yukio Yoshiwara** | Baggy: 617-716 | yukio@dcc.ufmg.br | | **Lucas Tadeu Farias de Ávila** | Bigtime: 716-167 | lucast@dcc.ufmg.br | | **Rafael Ferreira Silva** | Babyface: 176-167 | rafaelferreira1@gmail.com | ===== Diário de Reuniões ===== while(!fimdomundo){ reunimos_hj; } ==== Prévia ==== **Dia 24/11:** Última reunião da Prévia e provavelmente do semestre, ajeitamos a estrutura e terminamos o algoritmo. Nosso robô está pronto para o grande dia! **Dia 19/11:** Segunda reunião da Prévia, implementamos quase todo o algoritmo controlador para a competição, faltando apenas a parte das luzes polarizadas. **Dia 18/11:** Primeira reunião da Prévia, fizemos a estrutura do robô para a competição com 2 braços laterais. ==== TP 3 ==== **Dia 11/11:** Terceira reunião do TP3, implementamos as tarefas 2 e 4. **Dia 10/11:** Segunda reunião do TP3, montagem dos shaft encoders e adaptação na estrutura. **Dia 07/11:** Primeira reunião do TP3, reparos nos sensores e adapatação dos mesmos na estrutura do robô. Implementamos as tarefas 1 e 3. ==== TP 2 ==== **Dia 27/10:** Conseguimos fazer o robô identificar facilmente uma das luzes polarizadas, e andar em sua direção. **Dia 26/10:** O robô reconhece as cores dos blocos. **Dia 25/10:** Fizemos o robô andar na linha preta. **Dia 21/10:** Continuação da montagem dos sensores. **Dia 18/10:** Início da compra e "fabricação" dos sensores. **Dia 16/10:** Re-calibração dos motores, para a nova redução. **Dia 14/10:** Redução refeita e funcinonando em melhor do que antes. **Dia 10/10:** Primeira reunião discutimos sobre como iríamos fazer os sensores e mexer na redução que não havia ficado boa no TP anterior. ==== TP 1 ==== **Dia 22/09:** Com o prazo se esgotando, fizemos o restante as pressas. Quadrado, círculo, multitarefa, alguns pequenos ajustes (na estrutura e no código fonte). **Dia 20/09:** restante de calibrações, mais gráficos e LEDS. **Dia 18/09:** plotado alguns gráficos para encontrar as equações. **Dia 17/09:** foram feitas calibrações da rotação. **Dia 16/09:** conseguimos fazer um suporte para caneta e começamos as cansativas calibrações de translação. **Dia 13/09:** terceira reunião do TP 1. Atrasos e mais atrasos... nos testes de calibração o robô não apresentou um comportamento esperado, decidimos então refazer a estrutura do robô e modificar o modo que a caneta está adaptada na estrutura. Perdemos muito tempo e ainda não foi possível realizar a calibração. **Dia 11/09:** segunda reunião do TP 1. Terminamos a estrutura do robô e ele finalmente andou, mas ainda meio em curva. Infelizmente a bateria da Handyboard acabou e não pudemos começar os testes de calibração. **Dia 07/09:** primeira reunião do TP 1. Brincamos com os motores e começamos a montagem do robô, com o objetivo de fazer a redução. Além disso, aprendemos um pouco mais sobre o IC e sua biblioteca. ==== TP 0 ==== **Dia 28/08:** no dia da apresentação finalmente conseguimos que nosso robô fizesse a tão sonhada curva! Finalizamos o trabalho prático zero com sucesso, cumprindo nossa primeira tarefa. **Dia 27/08:** a estrutura do robo foi finalizada. Foram discutidas algumas alternativas para fazer nosso robô fazer a curva. **Dia 26/08:** segunda reunião do TP0. Nessa reunião algumas mudanças foram realizadas, por exemplo, decidimos usar apenas o motor do kit LEGO. A estrutura do robo começou a ser construída. **Dia 21/08:** início da discussão sobre o TP0. Nessa reunião várias idéias foram propostas e discutidas. Ficou decidido que faríamos um robô que andasse sobre 4 patas e usaríamos os 2 motores fornecidos. ===== Links Para os Trabalhos Práticos ===== [[Trabalho Prático 0]] [[Trabalho Prático 1]] [[Trabalho Prático 2]] [[Trabalho Prático 3]] [[Trabalho Prático 4]] . . . [[Trabalho Prático 734627186306123]]